مدیر واحد احیا مستقیم شماره یک فولاد مبارکه خبر داد
افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید در دو مدول احیا مستقیم فولاد مبارکه
پس از پایان تعمیرات سالانه مدولهای A و B احیا مستقیم شماره یک فولاد مبارکه، خبرنگار فولاد به سراغ جمعی از دستاندرکاران بلندهمتی که در اجرای این عملیات تعمیراتی منحصربهفرد نقشآفرینی کردند رفته است و ضمن گفتوگو با این تلاشگران، چگونگی اجرا و دستاوردهای این پروژه تعمیراتی را جویا شده است. ماحصل این گفتوگوها را در ادامه میخوانید.
محمدرضا فتحی، مدیر واحد احیامستقیم شماره ۱: در جریان اجرای تعمیرات در هر واحد و خط تولید انتظار میرود که خطوط پس از تعمیرات با آمادهبهکاری بیشتر به کار خود ادامه دهند؛ اما در فولاد مبارکه با توجه به تجارب حاصلشده در اینگونه فرایندها، تعمیر تجهیزات خطوط فقط بخشی از اهداف را تشکیل میدهد و اهداف مهمتر دیگری نظیر امکان افزایش ظرفیت تولید با عملیات بهینهسازی خط و تجهیزات، کاهش مصارف آب و انرژی، کاهش توقفات اضطراری و ناخواسته، استفاده از ظرفیتهای داخلی در ساخت تجهیزات و ارتقای دانش فنی و توان تخصصی کارکنان، بومیسازی تجهیزات و مواد مصرفی و موارد بسیار زیاد دیگری در نظر گرفته میشود که خوشبختانه در تعمیرات سالانه مدولهای A و B احیامستقیم شماره یک شاهد به بار نشستن بخش اعظمی از این موارد بودیم.
بخشی از اقدامات و دستاوردهایی که در این تعمیرات بزرگ در نظر گرفته شده بود و به دست آمد عبارتاند از: پیشبینی افزایش ظرفیت ۱۰ درصدی تولید؛ استفاده از دانش فنی شرکتهای دانشبنیان و سازنده داخلی در بومیسازی تجهیزات اساسی واحد احیا ازجمله لولههای ریفورمر و نسوز کوره و کمپرسورهای فرایند که برای نخستین بار همانند کمپرسورهای ساخت کشور ژاپن و با کارایی و شرایط بهتر انجام شد و در مدار تولید قرار گرفت.
نادر اروج نژاد، رئیس تعمیرات احیامستقیم: مطابق سالهای گذشته، از ماهها پیش مهندسین و تکنسینهای تعمیرات واحد، برنامهریزی و فراهم ساختن پیشنیازهای اجرای تعمیرات سالانه را بهطور جدی در دستور کار خود قرار دادند؛ چراکه تعمیرات سالانه واحدهای احیامستقیم نیازمند آمادهسازی و برنامهریزی بسیار دقیق فنی و مهندسی است تا بتوان ضمن استفاده بهینه از نیروی انسانی و مکانیسمهای درگیر، طبق برنامهریزی و زمانبندی مناسب و در فضایی کاملاً ایمن به اهداف کمّی و کیفی تعمیرات سالانه دست یافت.
از دیگر مزایای اجرای این عملیات تعمیراتی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ثبت رکورد بهرهبرداری از نسوز کوره بیشتر از ۱۴ سال؛ ثبت رکورد بهرهبرداری از کاتالیستهای ریفورمر به مدت ۶ سال؛ افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت تولید واحد؛ افزایش ظرفیت کولینگتاور و بهبود سیستم عملکرد آبرسانی؛ بهینهسازی مصارف آب و انرژی؛ استفاده از تجهیزات بومیسازیشده از قبیل لولههای ریفورمر، کمپرسور، گیربکس و نسوز.
امیرحسین قندی، سرپرست تولید مدولهای A و B: در توقفات مدولهای A و B واحد احیامستقیم با عنایت خداوند متعال، اقدامات اساسی و بهینهسازیهای مناسبی در راستای افزایش ظرفیت پایدار تولید آهن اسفنجی انجام گرفت. در این توقف سالانه با رعایت موارد ایمنی، انجام فعالیتهای تعمیراتی بدون تداخل کاری و حادثه صورت پذیرفت.
جعفر محمدی، سرپرست تعمیرات مکانیک واحد احیامستقیم شماره ۱: توقف سالانه مدولهای A و B و پمپ خانه G واحد احیا مستقیم ۱ در طی ۳۷ روز و با صرف ۸۰ هزار نفر ساعت در تخصصهای مختلف انجام شد. از فعالیتهای مهم انجامشده میتوان به افزایش ظرفیت ریفورمر با تعویض تیوب، تعویض نسوز کوره، اورهال پمپخانه و کولینگتاور، تعویض سازه، کانال و فیدول کلاریفایر برای اولین بار اشاره کرد. اولین کمپرسور بومیسازی شده نیز جهت انجام تست گرم در مدول A نصب شد که در صورت موفقیتآمیز بودن تست گرم، پروژه بومیسازی کمپرسور به نتیجه رسیده است.
حمید علیان، سرپرست تعمیرات برق و ابزار دقیق واحد احیا مستقیم شماره ۱: مطابق برنامهریزیهای انجامشده، این گروه از چند روز قبل از توقف، جهت تأمین و حمل قطعات، تجهیزات و لوازمیدکی و مصرفی به محل اقدام نمود. با توجه به اینکه برای انجام تعمیرات مکانیک لازم است کلیه تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه باز و پس از اتمام فعالیتهای مکانیک مجدداً بسته شوند، در ابتدا و انتهای توقف، حجم کار بسیار زیادی بر دوش کارکنان برق و ابزار دقیق است تا بتوان اولاً تجهیزات را بهموقع برای فعالیت مکانیک آماده کنند و دوما با نصب مجدد آنها، شرایط را برای راهاندازی مجدد واحد آماده سازند.
عمدهترین فعالیتهایی که توسط همکاران تعمیرات واحد انجام شد و نفر ساعت استفادهشده از تعمیرات مرکزی در این حوزه برای هر دو مدول و پمپخانه حدود ۳ هزار نفر ساعت بوده است.